商鋪名稱:無錫晟隆創鋼業有限公司
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無錫晟隆創鋼業有限公司在激烈競爭的商海中,始終堅持以客戶為中心,以為重點、人才為保證、效益為根本的經營理念,堅持扎扎實實、腳踏實地為,為社會發展著想的宗旨。無論是現在還是將來,晟隆創都將始終不渝地遵循這一宗旨。我們真誠的希望與國內外廣大用戶建立長期、友好的戰略合作伙伴關系,互惠互利,共圖發展!
公司經過多年的努力,已經完備了從熔煉、軋鋼、 拉拔、熱處理到成材全的生產工藝及完善的檢測設備。規模化的生產,集約化的,以及不懈的研發和創新使本公司產品保持著長久的生命力。目前公司產品的銷售在國內電熱合金市場于前列,2009年初公司成立了外貿部,產品現已遠銷到中東,歐美市場。
不銹鋼材質有;201,202,301,304,304L,TP304H,321,316,316L,310S,TP347H,17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb),17-7PH(0Cr17Ni7Al),15-7PH(0Cr15Ni7Mo2Al),1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,9Cr18,9Cr18Mo,9Cr18MoV,1Cr17Ni2,Cr12,Cr12MoV,300系列,400系列,500系列,600系列等。
轉運跨鐵水車、轉爐上料、轉爐加料、轉爐汽化、一次除塵……除了幾大中繁多的子項目,架構設計所采用的編程和現場總線也大都是之前從未使用過的為此,該廠結合實際創建“崗位工+維檢工”的雙檢:崗位工利用溫度傳感器傳輸功能,24小時查看主控室電腦控制畫面,全天候監控生產現場的溫度變化和升降趨勢;維檢工建立空調維修的綠色通道,發現隱患及時處理,溫度,工作需求總的來說,國內電爐廠家在設計、制造先進爐型上還有不少方面需要進一步的努力工作此外,通過高爐富氧率進而產量50萬噸,同期大幅焦比,了煤氣發電量,年綜合創效成果顯著
水鋼今年上半年檢修時,冷料廠在鑄造車間的廠房后面刨出了兩個地坑,用來裝翻鐵后罐底殘余的渣鐵混合物。即使在地坑底部鋪上了干燥的轉爐渣料,在地坑周邊也用轉爐渣堆成圍欄,但在傾倒鐵水時依舊會出現鐵水的問題。當工人在地坑周邊觀察鐵水情況時,也有可能因為渣圍松動坑內,存在高溫灼燙的安全風險。創新工作室的成員們不等不靠,充分發揮自身團隊力量,分析情況,制訂措施,對翻鐵殘鐵坑進行技術改造。創新工作室領頭人黃云凱帶著團隊成員肖堯、孫濤等人著手改造,他們在地坑轉爐渣圍擋外層用鋼板圍擋,對殘鐵坑進行隔離,圍擋用槽鋼做骨架,同時將鋼板全部焊接在骨架上,與廠房柱子外沿平齊,并在鋼板圍擋外側距地面約1米高處增設安全通道。同時,他們在平臺上高約1.5米處開設可開閉的觀察孔,當作業人員需要觀察時只需要打開觀察孔觀察即可,徹底了安全隱患。此改造項目了水鋼及職能部門的肯定。
在石灰礦業分公司,石灰石車間破碎經常出現B線圓錐破碎機下道工序及Z線出現故障緊急停機后,圓錐破碎機上道工序還在運行,礦石送入圓錐破碎機后造成卡堵,或者是異物進入圓錐破碎腔造成卡堵的情況。職工們處理卡堵問題必須進入破碎掏礦,存在安全風險。同時,疏通卡堵非常耗時,每次處理均需要2小時~3小時,嚴重影響生產進度。針對此現象,石灰礦業分公司工匠場的成員張家斌、蔡光輝等人對破碎展開攻關。首先,他們在振動篩出口和圓錐破碎機入口處自動插板閥,當圓錐或者下級Z線出現狀況時,聯鎖啟動自動停顎式破碎機、振動篩等,隨即切斷插板閥,杜絕礦石進入圓錐破碎機的腔體。同時,他們在B101皮帶處增設,杜絕金屬物進入圓錐破碎機;在特殊部位增設視頻監控,便于值班人員及時發現礦石卡、堵等現象。他們還增設了流量儀表、智能電流表形成聯鎖保護,讓設備運行更安全可控。B線改造試驗成功后,立即推廣到A線上使用,從根本上了安全隱患,了現場作業人員的贊揚。
應用方面,除土耳其1座正在運行的100噸Sharc電爐外,河鋼石鋼引進2座130噸Sharc電爐電爐冶煉化追求的目標是冶煉周期、通電時間盡可能縮短,冶煉電耗盡量彼時,漣鋼只能依靠采購液氧以生產需要,如遇生產高峰時段每天采購量達到450噸,幾乎占據了湖南全省的液氧產量,價格高至1300元/噸;供給不足時,甚至要從廣西、廣東、福建地區調度采購
——三維料場模型負責提供料場所有物料料堆的輪廓、體積、重量等數據,為作業計劃的制訂和執行提供數據支持;
——自動控制負責作業任務的執行,包括大車行走定位、懸臂俯仰定位、按照相應的策略完成堆取料作業;
——安全防護負責設備的防碰撞演算,保證設備安全運行;
——視頻輔助操作人員遠程操作,并對整個料場關鍵位置的運行狀態進行視頻監控;
堆取料機在遠程集中控制的同時,保留了機上就地操作功能,控制包括本地手動、本地半自動、遠程手動、遠程半自動和遠程全自動等5種
一年來,集團為加快科技創新頂層設計,不斷擴大科技界“朋友圈”,組建高端智庫,成立了集團科技創新與發展戰略會和戰略客戶會,聘任38位院士和,為集團“十四五”科技高發展把脈定向;與北京科技大學和上海大學簽訂戰略合作協議;成立—東大先進材料工程研究院、攀鋼—北科大鈦研究院;參與師昌緒先進材料創新中心建設,與科學院金屬研究所簽署《“開研發協議》,加快關鍵核心技術基礎研究,打造了良好的外部科技創新協同平臺和生態經過對管道距離、熱量損耗等的反復測算、計算,他們終確定:引入鹽浴爐產生的高溫煙氣,能夠干燥箱高溫干燥200攝氏度~300攝氏度、低溫干燥50攝氏度~200攝氏度的工藝要求應漣鋼生產要求,二期制氧項目工期緊、任務重,再加上疫情管控和春節前后的不確定因素,北大先鋒技術團隊再一次開啟了與時間賽跑的攻堅戰其他技術經濟指標能夠達到金屬收得率90%~92%,全廢鋼電耗在300千瓦時/噸以下,電極消耗在1.0千克/噸以下,單位公稱容量年產量能做到10000噸鋼/噸以上