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我公司是專門生產高壓,超高壓(220kV及以下電力電纜)及配套電纜終端,電纜接頭,電纜附件的大型企業。 青海110KV電纜戶外終端頭YJZWC4 630
管理者需要爭取的是下屬的尊重,而不是恐懼。
所謂“內剛”就是心中有底線(有原則),無論遇到何種事情的沖擊,仍然能夠堅持立場和原則,權威才不會輕易受到挑戰,甚至可以打消下屬想提出不合理要求的念頭。這種“內剛”需要管理者有強大的自信,而這種自信來源于看問題的高度,如果我們只著眼于眼前的利益,便很容易導致下屬產生僥幸心理,總想嘗試挑戰上司的權威,一個外強中干的管理者很容易被下屬識破其性格弱點,并而向其不斷地施壓,導致管理權威失控,甚至崩潰,一旦原則被沖破,企業規則也將同時破產。
管理者必須具備足夠強大的心理素質,對一切挑戰規則和制度的原則性問題必須強硬、干脆、不手軟,敢于承擔因此產生的短期后果和損失,打消下屬師徒挑戰權威的念頭。管理者常常抱怨,現在對人的管理難度越來越高了!要留住員工越來越難了!我認為問題的關鍵不在高與低,更不在難與易,而是方法的對與錯。變壓器升高座和電纜盒尺寸偏小,引線沿導線夾表面放電升高座和電纜盒斷面為方形,內壁長和寬的尺 寸偏小,高壓引線每邊包 20ram厚絕緣。引線到電纜 盒線夾支板的沿面爬電距離雖能夠滿足工頻耐壓和 雷電沖擊試驗的要求,但電纜盒內有兩處導線夾夾持引線,其由絕緣紙板熱壓而成,加工和存放過程中 容易受到污染,使這些部位的絕緣強度比正常狀態 要低得多,在強電場作用下,形成沿面放電,加大局 部放電量。 接地部分的形狀直接影響絕緣距離。升高座和 電纜盒斷面為方形,楞邊和尖角較多,很難根除,屬 于尖對尖的極不均勻的電場。當電場強度集中到一 定程度,容易引起局部放電。有那個心就已經很不錯了耐受電壓為相電壓40kV,而干式電纜終端頭的污穢耐受鹽密為0.3mg/cm2,污穢耐受電壓為線電壓69kV),也表現在運行方面,10年來,沒有一只干式電纜終端頭在
運行中發生過污閃。 4.4 局部放電性能好
這種有機絕緣薄膜組合絕緣具有非常好的局部放電特性。在一定范圍內隨著施加電壓的升高和時間的加長,局部放電起始電壓和局部放電量都沒有變化,數值非
常穩定,大量的運行和試驗數據均證實了這一結論。 介質損耗特性好
有機絕緣薄膜的組合絕緣的介質損耗特性也比油瓷絕緣、油紙絕緣或膠紙絕緣為好。我們開發的有機絕緣薄膜的組合絕緣的電纜終端頭,其介質損耗因數tanδ
值小于0.002,這一優良的特性將有利于延長套管的壽命。 老化性能好,預期壽命長
在型式試驗中,對66kV的試品,進行了“熱負荷循環試驗”。整個試驗過程中,在被試品上施加了2倍電壓并間斷施加額定電流,每8h為一周期,共126個周期,約1000多h。試驗結果認為壽命可達20年。值得提出的是,當做完66kV等級的“熱負荷循環試驗”后,又用此試品進行了110kV等級的“熱負荷循環試驗”,場強提高了約1.67倍。試驗前后的局部放電量和介質損耗因數仍沒有變化,最后又通過了工頻耐壓試驗,可見該產品有很大的絕緣裕度,有很長的壽命。 外護套及傘裙是由硅橡膠制成,這種硅橡膠傘裙的配方來自清華大學。他們在國內領先研究及開發了硅橡膠應用技術,制成合成絕緣子并在220~500kV電網中廣泛應用了13年。1996年還在國際權威的合成絕緣子試驗單位(瑞典輸電研究所),通過了5000h多因素人工加速老化試驗、1000h鹽霧法耐漏電起痕試驗、斜面法耐漏電起痕試驗及憎水性試驗。證明其硅橡膠傘裙具有很好的耐老化性、同時還具有良好的耐漏電起痕性、憎水性及憎水性遷移特性。在電氣性能和外護套材料方面都
通過了加速老化試驗,推算出此電纜終端頭的壽命大于20年。
4.7 價格低廉
有機絕緣干式電纜終端頭的價格低于進口和國產的電纜終端頭,約為進口終端頭價格的1/2,大量應用國產的干式電纜終端頭會給國家和企業節省大量的資金和
外匯。 從1990年開始至今,已有400多只66kV電纜終端頭在東北電網運行,200多只電纜終端頭在云南、山東、貴州、廣東等110kV電網運行,未出現任何事故和異
不存在沒有問題的人,人有長短我們看遠東不就是因為做到了這一點而成功嗎這種模式,能占據全球的移動互聯網流量,如果做得好,未來是谷歌級的這兩年半在您的身邊工作,以您為楷模學習為人處事,從您平常的一言一行中不斷地提取學習,總結出一個適合當總經理的人應該具備如何的品德和能力,并以此為標準朝著這個方向去努力制定嚴謹固定的合同模板,加速審核速度青海110KV電纜戶外終端頭YJZWC4 630
3號主 變停 電后 , 施 工 單 位 及 廠 家 等 各 方 人
員對 電纜 終端 滲油 事故依 據處 理方 案進 行 了消缺 工作 。在 消缺 過 程 中 , 廠 家人 員 對 于 電纜終 端 底
部 的螺栓 進行 了檢查 , 未 發現 有松 動現 象 , 排 除 了 安裝 錐罩 過程 中螺栓 沒 擰 緊 , 導 致 密 封 面有 間 隙
而 滲漏 的可 能性 。在拆 裝 終 端 錐 罩 的過 程 中 , 對
密 封表 面進行 檢查 , 確認 表 面清 潔干凈 。 同時 , 對
于 廠家人 員還 對 密 封 圈進 行 了檢查 , 確認 原 安 裝 的密封 圈安裝 入槽 準確 到位 , 密封 圈也 無損 傷 , 通 過對 套管 上部 的密 封 圈 印記 的檢查 , 確認 印記 完 好, 無滲 油流 過 的痕 跡 , 排除 了 由密封 圈安裝 不 當 造成 的問題 。通 過 現場 各 方 人 員 的 檢查 、 分 析 和 判斷, 認 為是 在廠 家 施 工 人員 加 電纜 終 端頂 部 加
灌絕 緣油 不 當 , 導致 絕緣 油溢 出 , 滲漏至 終端 底部
無法 觸及 的 空槽 內所 致 。正 常 的電纜終 端絕 緣劑
加 罐方式 為拆 除 頂部 預裝 的零 部 件 , 將 加 熱去 潮
的絕 緣劑 注入 套管 內。絕 緣劑 在 溫 度 為 2 0 ℃時 ,
液 面至套 管 頂 部 的距 離 為 1 7 0 m m。