一、 原系統現狀:
浙江紹興**紡織廠原有供氣系統中有一臺海天空壓機,機器型號:HT-SG單螺桿空壓機,冷卻方式:風冷,電機功率 30HP,額定電流 42A,4級,額定轉速 1470r/min 原HT-SG螺桿空壓機的主電機運行方式為星-角減壓起動運行。具體操作程序為:按下啟動按鈕,控制系統接通啟動器線圈并打開斷油閥,空壓機在卸載模式下啟動,這時進氣閥處于關閉位置,而放氣閥打開以排放油氣分離器內的壓力。等降壓2秒后空壓機開始加載運行,系統壓力開始上升。如果系統壓力上升到壓力開關上限值,即起跳壓力,控制器使進氣閥關閉,油氣分離器放氣,壓縮機空載運行,直到系統壓力跌到壓力開關下限值后,即回跳壓力下,控制器使進氣閥打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機打開,油氣分離器放氣閥關閉,壓縮機滿載運行。
二、原系統工況存在的問題
1.主電機雖然星-角減壓起動,但起動時的電流仍然很大,會影響電網的穩定及其它用電設備的運行安全。
2.主電機時?蛰d運行,電能浪費嚴重。
3.主電機工頻運行致使空壓機運行時噪音很大。
4.主電機工頻起動設備的沖擊大,所以設備維護工作時對機械量大。
5.供氣量波動很大。由于系統無法自動調節供氣量,供氣量的波動對產品的質量有一定影響
綜上所述,可運用SY5000高性能通用變頻器對現有空氣壓縮系統進行技術改造,利用變頻器內置PID控制技術建立恒壓供氣系統,從而達到節電、減少噪音、降低設備摩損、減少對電網沖擊、提高功率因素、穩定產品質量等效果。
變頻改造方案:
一、節能原理及效果
我們知道,用調整電機轉速的方法同樣可以調整供氣量。由于空壓機基本上屬于恒轉矩負載,用變頻調速的方法調整供氣量能使電機的輸出功率基本與轉速(供氣量)成正比關系,實現恒壓供氣,達到很好的節電效果。 我們采用SY5000系列高性能通用變頻器,可使電機在低速時也能提供滿足負載需要的轉矩。
1.出氣口釋放閥全部關閉,取消用出氣口釋放閥調節供氣量方式,以避免由此導致的電能浪費。代之以變頻器調整電機的轉速來調整氣體流量,使電機輸出的功率與流量需求基本上成正比關系,始終使電機高效率工作,以達到明顯的節電效果。例如當用氣量是額定供氣量的50%時,節電率可達40%以上。
2.可使電機起動、加載時的電流平緩上升,沒有任何沖擊;可使電機實現軟停,避免反生電流造成的危害,有利于延長設備的使用壽命。
3.采用變頻控制系統后,可以實時監測供氣管路中氣體的壓力,使供氣管路中的氣體的壓力保持恒定,提高生產效率和產品質量;
4.由于電機在高效率狀態下運行,功率因數較高,降低了無功損耗,節約了大量電能。
5.保存原釋放閥系統,在必要時可參加調節,增強系統的可靠性。
總之,采用恒壓供氣智能控制系統后,不但可節約30~40%的電力費用,延長壓縮機的使用壽命,并可實現"恒壓供氣"的目的,提高生產效率和產品質量。
二、變頻改造方案設計原則
如圖所示:
根據原工況存在的問題并結合生產工藝要求,空壓機變頻改造后系統應滿足以下要求:
1、 電機變頻運行狀態保持儲氣罐出口壓力穩定,壓力波動范圍不能超過±0.02Mpa。
2、 系統應具有變頻和工頻兩套控制回路。
3、 系統具有開環和閉環兩套控制回路。
4、 為了防止非正弦波干擾空壓機控制器,變頻器輸入端應有抑制電磁干擾的有效措施。
5、 在用電氣量小的情況下,變頻器處在低頻運行時,應保障電機繞組溫度和電機的噪音不超過允許的范圍。
三、改造方案原理
由變頻器,壓力變送器、電機組成壓力閉環控制系統自動調節電機轉速,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定范圍內,進行恒壓控制。反饋壓力與設定壓力進行比較運算,實時控制變頻器的輸出,從而調節電機轉速,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定壓力上。
四、空壓機變頻改造后的效益
1、節約能源;變頻器控制壓縮機與傳統控制的壓縮機比較,能源節約是最有實際意義的,根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運行狀。
2、運行成本降低;傳統壓縮機的運行成本由三項組成:初始采購成本、維護成本和能源成本。其中能源成本大約占壓縮機運行成本的77%。通過能源成本降低44.3%,再加上變頻起動后對設備的沖擊減少,維護和維修量也跟隨降低,所以運行成本將大大降低。
3、提高壓力控制精度;變頻控制系統具有精確的壓力控制能力。使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶空氣系統所需的氣量相匹配。由于變頻控制電機速度的精度提高,所以它可以使管網的系統壓力變化保持在也就是0.2bar范圍內,有效地提高了工況的質量。
4、延長壓縮機的使用壽命;變頻器從0HZ起動壓縮機,它的起動加速時間可以調整,從而減少起動時對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。此外,變頻控制能夠減少機組起動時電流波動,這一波動電流會影響電網和其它設備的用電,變頻器能夠有效的將起動電流的峰值減少到最低程度。
5、低了空壓機的噪音;根據壓縮機的工況要求,變頻調速改造后,電機運轉速度明顯減慢,因此有效地降了空壓機運行時的噪音,F場測定表明,噪音與原系統比較下降約3至7分貝。
五、投資分析
1、項目費用
空壓機節電改造費用為:8500元
2、投資回報分析
紡織車間單臺空壓機改造前每月用電約為:
22KW×24小時/天×30天/月×
空壓機節電率可達:30-40%之間波動,月均值在:35%;電費價格為0.52元/KWH 則
空壓機每月節電電費:12672KWH×25%×0.52元/KWH=1647元
投資回報期=6個月
節電改造投資在6個月內收回全部成本。