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    淺談變頻器在水處理系統中的技術
    發布者:auzuy2008  發布時間:2012-07-24 11:11:54  訪問次數:

    摘要:本文介紹了S7-300系列PLC以及國產安邦信變頻器在熱軋生產線水處理自動控制系統中的研究與應用,通過本項目的實施,提高了供水系統動態響應能力,并且在節能降耗上取得了巨大的經濟效益。

    1、問題的提出

    原帶鋼水處理系統主要是由1D、2D、3D三臺水泵電機中任意兩臺從吸水井中抽水,通過磁分離器過濾進入1#水井,然后由15D或16D水泵電機從1#井中抽水供精軋機組冷卻用水,17D或18D水泵電機從1#水井中抽水向粗軋機組和卷取區域供水,水對設備冷卻后流入地溝,順地下管路自動流回沉淀池。正常生產時,通過調節V101、V103閥門調節水量,多余的水流入沉淀池中,生產不連續時,通過V102閥門水流回池中。(如圖1所示)1D、2D、3D功率為135kW,15D、16D、17D、18D功率為260kW,起動方式為直接起動,這種大功率電機帶負荷起動,對電網電壓影響非常大,降低電機壽命,所以使電機不能頻繁起動,只有在長時間停軋時才能停電機,致使在短時間內停軋只能使水走旁路,造成資源浪費。因此帶鋼車間水處理系統必須進行改造。

    圖1:帶鋼水處理供水系統圖

    2、解決方案

    2.1總體思路

    改造后本系統共包括1D、2D、3D、15/16D、17/18D5套變頻調速裝置及S7-300型PLC一臺,其中1D采用安邦信G9-160T3變頻器,2D、3D、15/16D和17/18D采用安邦信G9-280T3變頻器,如圖2所示,該系統全部采用自動、手動與三段速度三種控制方式2.2PLC在系統中的應用

    圖2:水處理電氣控制圖
    2.2.1本系統所有開關量信號全部輸入PLC,通過邏輯運算生成輸出信號,模擬量信號由外部調節器和變頻器本身生成,其信號不進入PLC。其主要實現以下功能:

    1)利用PLC選擇自動/手動頻率調節。利用外部調節器生成的4—20mA信號和操作箱上帶刻度的單圈可調電位器實現變頻器從0—50Hz的全范圍自動/手動調節。

    2)三段速度調節。利用操作箱上三位式轉換開關來選擇變頻器裝置實行爬行、低速、高速的三段固定速度運行。

    軟件編程方面運用了結構化程序設計思路,將相對獨立、集中的控制放到一個程序功能或功能塊中。程序中,只是滿足各種條件下的功能及功能塊的調用,使得程序的可讀性強。程序中采用了一定的過程數據,使得程序的修改簡單,即程序中定義了過程數據,將所有經常使用的I/O點傳輸給過程數據。

    2.2.21D、2D、3D與15/16D、17/18D聯動運行

    為了保證系統投運時1#井的供水和排水兩套裝置能夠相互連鎖,在操作箱上設有單動/聯動轉換開關。單動時每臺變頻器獨立運行互不影響,聯動時若需運行15/16D和17/18D必須先運行1D、2D、3D變頻裝置,并且1#井水位要高于較低報警點的設定設定水位。若要停止1D、2D、3D變頻器,15/16D和17/18D變頻器必須處于停止位置。聯動時若要同時停止15/16D和17/18D,如果1#井水位處于較高水位,則停止操作無效,直至水池低于高水位時停止操作才有效。為了保證15/16D和17/18D運行發生變化時,1D、2D、3D的自動調節能及時跟上,在變頻器參數設定時,1D、2D、3D的升降速時間要比15/16D和17/18D短。

    1D、2D、3D與15/16D和17/18D變頻器運行實行現場操作與機旁操作箱兩地控制,運行前先在PLC柜上選擇操作位置,再在所選擇的操作位置啟動變頻器,變頻啟動運行后自動實現操作位置選擇自鎖,此時可以任意轉換操作位置而不影響變頻運行。不論操作位置選在何處,兩地操作的停止按鈕始終有效。變頻啟動條件必須滿足主回路合閘,變頻器無故障等條件。當外部故障時變頻器主回路立即切斷,變頻輸出相應立即停止。

    2.3自動信號的生成

    1D、2D、3D采用超聲波液位計檢測1#水池液位,通過壓力變送器產生4-20mA信號輸入外部調節器,由其計算生成自動調節信號給變頻器,實現液位自動調節。15/16D、17/18D從原軋線流量測量裝置取4—20mA流量信號,利用外部調節器計算后給變頻器實現流量自動調節。

    1#井水位采用超聲波液位計檢測,產生4—20mA信號給外部調節器,由于調節器只能接受0-5V信號,所以在儀表信號輸入端口并聯250Ω標準電阻,使其信號符合儀表要求。在調節器內部設置一標準水位值,同輸入信號進行比較,計算其差值經過PID調節器處理后成反比例輸出4—20mA信號作為變頻器自動給定信號。由于1D、2D、3D都需要監測1#井水位作自動信號,所以我們選用了KD-4000信號隔離器,把輸出信號由一路擴展為三路,達到了系統要求。15/16D和17/18D信號處理與1#井水位信號處理方式相同,只是減少了輸出信號的隔離擴展。
    3、技術創新點

    S7-300系列PLC以及安邦信變頻器在水處理控制系統中得到了成熟的應用。利用所設計的閉環控制系統,對電機轉速進行控制,提高了供水系統動態響應能力,實現流量的自動控制,同時減少了冷卻水和電能的損耗。

    4、實施效果

    帶鋼水處理系統自動控制改造完成投入使用以來,運行效果良好,維護簡便,節能效果顯著,正常工作時,只需2/3的功率即可滿足軋線用水量,年可節約電能135萬千瓦時,電機轉速降低平均30%以上,對于降低水泵機械設備壽命起到了積極的作用,各項指標及控制功能均達到了設計預期目標,實現了水處理全過程自動控制。

    5、結論

    帶鋼冷卻水閉環控制系統的開發應用提高了軋線供水質量,提高了軋輥冷卻了能力,減小了軋輥消耗;降低工人勞動強度。開發了PLC、變頻器、自動配水等自動控制功能,使整個系統簡潔、可靠、易于維護,為帶鋼的穩產、高產打下了堅實的基礎。

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